该中心开展“效益生产 效益发运”专项活动,建立分级筛筛板尺寸动态优化调整机制,适时优化产品结构,实现增效9685.58万元。组织煤泥减量化生产,累计煤泥产率降低0.21%,多增加筛选末9.23万吨,制定实施溜槽内加装缓冲台、折流板等58项提高块煤率措施,动力煤块煤率同比提高1.37%,无烟煤洗选实现“精益求精”。
该中心组织实施浓缩机底流掺配自动化改造,实现了浓缩机底流掺配“稳、快、多”,通过应用TPS粗煤泥分选超低灰煤工艺,实现了“煤泥里面洗精煤,精煤里面洗精品”;不断完善炭基工艺系统,实施活性炭二次液压成型系统及成型条固化转运、炭化上料系统改造,液体沥青配比降低0.04吨/吨,炭化产率提高0.8%,筛分产率提高1.9%,完全成本降低148.67元/吨;组织电煅炉交流改直流及上料系统改造,电耗降低240kwh/吨,组织实施修旧利废和物资“两降一优化”活动,累计实现修旧利废913.82万元。
同时,该中心突出专业管理、差异化管控,持续优化组织绩效和全员绩效考评体系,建立月度绩效分析机制,形成了“自我管理+专业化倒逼考核”模式,积极推进宁东片区检修、生产准备车间内部市场化运营,完善定额、价格、计量、核算体系,进一步解决“干多干少一个样”、“干好干坏一个样”的问题。优化包装袋计件奖励机制,鼓励员工利用生产间隙制作吨袋4.2万条,包装袋15.38万条,实现炭基产品包装袋自给自足。(赵艾钰)