严把原料进场质量。一是所购置抑尘剂,必须有国家铁路产品质量检验检测中心出具的《检测报告》和生产厂家产品质量合格证,产品包装要求厂家名称、产品名称、生产日期、保质期等信息齐全;二是抑尘液配置完成后必须进行粘度测试,粘度测试值必须大于5mpa.s,达标后方可使用;三是加工制作了抑尘剂喷洒模具,对配置好抑尘液开展板结试验,确认固化层厚度大于10mm方可使用。通过源头筛选和质量把控,在原料进场环节杜绝不合格原料的进入,从根本上消除扬尘隐患。
细化现场作业标准。一是抑尘剂配比浓度在使用说明书的基础上增加10%,搅拌时间不少于说明规定,确保抑尘剂充分溶解和浓度达标;二是要求抑尘作业前、后对流量计数值进行拍照记录,作业完毕换算当列抑尘液单车平均喷洒量,确保喷洒量满足铁路标准;三是遇大风天气作业时,要求在原有基础上对抑尘喷洒泵工作频率增加5Hz,提高抑尘液有效喷洒量;四是机车后第一位车辆抑尘喷洒,要求机车在抑尘一度停车位停车,待抑尘喷洒架下降到位与车帮平齐后再启动抑尘喷洒泵,确保抑尘喷洒无死角、全覆盖。通过规范作业流程和细化作业标准,有效提升了抑尘工作的标准化水平。
强化设备维护保养。一是开展抑尘喷洒装置应急互备设备改造,提升设备故障时的应急处置能力;二是定期对抑尘喷嘴进行清理,对抑尘搅拌泵及喷洒泵进行维护保养,保障抑尘喷洒效果良好;三是对检查发现抑尘喷洒架提升钢丝绳生锈断丝问题,防患于未然,安排人员及时进行更换;四是对抑尘喷洒架挡风帘进行了延长,降低春季大风天气对抑尘喷洒效果的影响。通过对设备的维护保养到位,为做好抑尘工作提供了有力保障。
提升内业管理水平。一是结合实际作业修订完善了抑尘作业指导书,做到现场拌料、喷洒等作业有据可依;二是建立完善抑尘剂原料购置登记台账、抑尘剂拌料登记台账等各类台账等,实现抑尘作业全过程可追溯管理;三是定期组织开展抑尘工作培训,提升作业人员的专业技能和环保意识,形成“人人参与、层层负责”的管理机制。通过内业管理水平的不断提升,为提升煤炭抑尘质量奠定了坚实基础。
铁路运销煤炭抑尘工作的扎实推进,实现了煤炭粉尘污染问题在源头上精准卡控,有效减少了铁路运输过程中产生的扬尘污染。今后,铁路运销将不断优化作业流程,拓宽工作思路,强化管理效能,做好生产组织各个环节的全方位精细化管理,助力公司高质量发展之路行稳致远。(李伟)